日前,作為 江西省內(nèi)首座2500立方米現(xiàn)代化大型高爐,新鋼9號(hào)爐充分發(fā)揮先進(jìn)煉鐵工藝與自動(dòng)化控制的綜合優(yōu)勢(shì),率先將中子水分儀測(cè)水技術(shù)應(yīng)用于高爐焦炭水分測(cè)定,取得了良好成效。該技術(shù)從2009年11月正式投用后,9號(hào)高爐產(chǎn)量大幅提高,消耗指標(biāo)大幅降低,12月,9號(hào)高爐平均日產(chǎn)6572噸,入爐焦比294公斤/噸鐵,分別較之前最好成績(jī)?cè)黾恿?71噸和下降了16公斤/噸鐵,為企業(yè)增創(chuàng)效益數(shù)百萬元。
焦炭是高爐生產(chǎn)的主要原料,既是生鐵冶煉的還原劑,也是生產(chǎn)過程中熱能的主要提供者,其水分含量的變化直接影響對(duì)高爐爐溫的控制。而爐溫的上下波動(dòng)不僅關(guān)系到生鐵的含硫和含硅量、增大焦比和能源消耗,還直接影響著高爐產(chǎn)量、使用壽命和生鐵質(zhì)量等經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
隨著10號(hào)高爐的竣工投產(chǎn),新鋼自產(chǎn)的干熄焦已滿足不了需求,兩座大高爐用焦炭40%需要外購。而外購焦不僅含水量高,且由于廠家不一,水分含量無法保持在一個(gè)穩(wěn)定的區(qū)間,必須測(cè)量出含水量進(jìn)行焦炭補(bǔ)償。傳統(tǒng)的焦炭水分含量測(cè)定采用隨機(jī)取樣檢測(cè)的方法,不僅檢測(cè)結(jié)果誤差大,而且嚴(yán)重滯后于生產(chǎn)過程控制。為此,對(duì)9號(hào)高爐應(yīng)用了目前國內(nèi)外最先進(jìn)的中子水分儀測(cè)水技術(shù)。該設(shè)施的探頭固定在焦炭皮帶的上方,在皮帶輸送焦炭時(shí)在線連續(xù)監(jiān)測(cè)其水分含量,并將監(jiān)測(cè)到的水分信號(hào)即時(shí)送入計(jì)算機(jī),由已建立的焦炭水分補(bǔ)償數(shù)學(xué)模型計(jì)算出焦炭補(bǔ)償量,并通過加料系統(tǒng)完成焦炭的在線補(bǔ)償,從而使入爐有效熱能恒定,以穩(wěn)定爐溫,進(jìn)而保證了高爐的穩(wěn)定順行,為高爐增產(chǎn)節(jié)焦創(chuàng)造了有利條件。(來源:中國冶金報(bào),轉(zhuǎn)載于蘭格鋼鐵)